黑龍江科技大學(xué)污水處理(中水)廠(chǎng)于2006年建成并投入運行,但隨著(zhù)學(xué)校規模的擴大,污水處理量超過(guò)設計要求,出水水質(zhì)也頻繁超標。因此,于2016年啟動(dòng)污水處理廠(chǎng)改造工程。經(jīng)調試,處理水量目前可達6 000 立方米/天,根據《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB 18918—2002)的一級 A 標準要求,出水水質(zhì)穩定達標排放。
1原工藝概況
1.1 改造前工藝流程
原中水處理廠(chǎng)設計規模為4 000 立方米/天,采用Ⅰ級好氧/Ⅱ級好氧工藝,生化需氧量、固體懸浮物去除率均在90%以上,但脫氧除磷效果并不理想,氨氮、總氮、總磷含量經(jīng)常超標。改造前黑龍江科技大學(xué)污水處理廠(chǎng)污水處理工藝見(jiàn)圖1。

1.2 存在的問(wèn)題
該污水處理廠(chǎng)存在機器設備老化和磨損,生物池內管道和曝氣頭脫落,缺少厭氧池、缺氧池等問(wèn)題。
2改造方案
污水處理廠(chǎng)改造后,設計主要污染物的進(jìn)水、出水及水質(zhì)治理目標見(jiàn)表1。

通過(guò)多年實(shí)踐和收集研究大量資料,確定改造后的主體工藝為厭氧池+缺氧池+好氧池(泥膜共生)+沉淀池+砂濾池,新工藝流程見(jiàn)圖2。

改造后的工藝可在傳統及多點(diǎn)進(jìn)水A2/O工藝之間互相轉變,具有較強的靈活性,對不斷變化的水質(zhì)、水量更具有適應性。
3改造后工藝效果分析
充分利用了污水處理廠(chǎng)現有污水處理構筑物,僅需要較小規模的土建工程,投資小、增效強。
增加了厭氧生物處理工段,具有厭氧池消耗能源較小、污泥產(chǎn)量低等特點(diǎn),可降低污泥處理費用;所需的氮、磷營(yíng)養物較少,且溶解氧為零,不需充氣,耗電量減少,節省電耗約8%。
通過(guò)在缺氧池上安裝攪拌器,同時(shí)利用缺氧池進(jìn)行反硝化作用,提高了對總氮的去除效果。在減少硝化時(shí)間的同時(shí)保證出水氨氮值的達標。將能耗較大的鼓風(fēng)曝氣段改為缺氧攪拌,初步計算可節省電耗6%左右。
4結論
該工藝將固定生長(cháng)的微生物引入曝氣池內,形成了非固定化的活性污泥,建立了與附著(zhù)態(tài)(生物膜)微生物共生的生化反應池。新工藝既具有生物膜法運行穩定、容積負荷較高等優(yōu)點(diǎn),又能充分發(fā)揮活性污泥法出水水質(zhì)好、脫氮除磷效果好等優(yōu)勢,并可降低運行能耗與管理難度,節約運行費用,改造效果明顯。